給水泵電機軸承座防滲漏處理
時(shí)間:2019-12-17 來(lái)源:http://www.pumpw.com
 ?。?)存在的問(wèn)題
  某發(fā)電廠(chǎng)8#、9#機組電動(dòng)給水泵電機軸承箱,在經(jīng)過(guò)長(cháng)期運行后出現油滲漏現,油的泄漏后長(cháng)時(shí)間運行后,透平油損失更嚴重,頻繁補油,泵輸出的影響,環(huán)境也有一定污染程度。
 ?。?)原因分析
  該發(fā)電廠(chǎng)8#、9#機組是2臺老機組,分別于1985年、1990年投產(chǎn),給水泵電機軸承座采用鑄造工藝,不可避免地存在砂眼、氣孔、裂紋、縮松等缺陷,以往由于運行時(shí)間短,這些缺陷不能很快暴露出來(lái)。運行10年甚至20年后,給水泵電機軸承座漏油。
 ?。?)改進(jìn)方案
  葫蘆島水泵廠(chǎng)查閱了大量相關(guān)資料,在調查的基礎上,結合現場(chǎng)實(shí)際情況,制定了本方案。 由于鑄造缺陷的泄漏,很難確定泄漏的位置,因此在整個(gè)內表面涂上防泄漏涂層,以徹底消除泄漏。 其操作流程如下: 首先對軸承座內表面進(jìn)行清洗干燥,然后對軸承座內腔進(jìn)行特殊浸漬膠浸泡,再用浸漬膠填充固化鑄件裂紋和微裂紋,最后對外層進(jìn)行耐腐蝕、耐滲漏修補劑處理。
  具體操作方法如下。
 ?、儆酶咝逑磩〩T755清潔表面油,并用清除劑HT790清除表面油漆。
 ?、谑褂靡胰不鹧?,該油的排出的斷裂除去。
 ?、塾蒙安?、鋼絲刷等工具打磨至鑄件本體,清潔、干燥。
  上軸承(深溝球軸承)基本上不壞。 下軸承斷裂,軸承腔和軸承腔內充滿(mǎn)灰渣、砂子和水。
  葫蘆島水泵廠(chǎng)分析認為,上軸承的軸承壽命比下軸承的軸承壽命長(cháng),下軸承的斷裂使電泵不能工作;下軸承和軸承腔中填充的煤渣、砂土和水是下軸承迅速失效的直接和主要原因;下軸承和軸承腔中充滿(mǎn)煤渣,砂、水等來(lái)自電機腔,電機腔中的煤渣、砂等也是由油封產(chǎn)生的工況水衍生出來(lái)的。
  5,10,14等磨損失效。
 ?。?)問(wèn)題的解決
  基于以上分析,于2002年10月對qs20-75/5-7.5潛油深井泵進(jìn)行了改進(jìn)和制造。改進(jìn)措施如下:將骨架油封5改裝成單面機械密封,防止馬達腔中的水和其他雜質(zhì)進(jìn)入軸承,加速軸承的磨損和失效;將軸承腔7充油潤滑軸承,潤滑和冷卻機械密封,改善下軸承排環(huán)境的運行。改進(jìn)后的樣機于2002年10月15日在某煤礦投入使用,累計運行75天來(lái)首次出現故障——上軸承斷裂。煤礦更換軸承30天后,再次出現故障,于是將樣機拉回到工廠(chǎng)。第一次壽命是原來(lái)的2.5倍,初步取得了成功。經(jīng)檢查、解剖,發(fā)現電機狀況良好;上軸易斷裂,軸承及軸承腔內充滿(mǎn)煤渣、砂粒;骨架油封2磨損嚴重,煤渣、砂粒從骨架油封與軸承間隙進(jìn)入上軸承軸;下軸承已使用105天(是以前改進(jìn)的3-4倍),完好,軸承腔內無(wú)灰渣、砂粒,單機油中有少量水。
  如何延長(cháng)上軸承的使用壽命,使其與下軸承的使用壽命相匹配成為一個(gè)難題。 葫蘆島水泵廠(chǎng)針對上軸承的使用壽命問(wèn)題,解決了下軸承的問(wèn)題,采用了類(lèi)似的解決方案,將骨架油封2改裝為單面機械密封,安裝在軸上,防止煤渣和砂粒進(jìn)入上軸承的工作環(huán)境,提高了上軸承的使用壽命。
 ?。?)小結
  自2003年2月以來(lái),已有70多臺改進(jìn)的QS泵上市。使用場(chǎng)合可以用于深井提水,也用于礦井排水(如主井),最長(cháng)使用時(shí)間為5個(gè)月,到目前為止只存在一條斷層,但沒(méi)有軸承問(wèn)題。該方法能徹底解決QS型潛油電泵的軸承壽命問(wèn)題。

葫蘆島水泵廠(chǎng)
huludao Pump Plant
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