多級泵甩油故障原因分析及處理建議
時(shí)間:2020-10-15 來(lái)源:http://www.acadaconnect.com
多級泵運行到兩三個(gè)月時(shí),出現逐漸增大的漏油狀態(tài),如果不進(jìn)行加油,將造成軸瓦燒毀事故,較后導致運行人員每?jì)尚r(shí)加油500克,造成浪費和污染環(huán)境,本人根據水輪發(fā)電機組的工作經(jīng)驗在推力頭上鉆平衡孔,經(jīng)過(guò)兩次實(shí)驗,完全消除甩油故障,并在后來(lái)凝結泵發(fā)生同樣故障時(shí),采取相同的方法處理,達到滿(mǎn)意的效果。
1、甩油故障
故障現象:當4臺葫蘆島水泵廠(chǎng)凝結泵使用2個(gè)月時(shí),其中兩臺多級泵的當油桶與主軸之間開(kāi)始甩油,并逐漸加大。較后導致運行人員每?jì)尚r(shí)加油500g。
故障查找:將凝結泵軸承箱解體檢查進(jìn)行測量,導軸瓦間隙略大,但間隙值在設計范圍之內,擋油桶高度符合要求,其它未發(fā)現設備異常,于是安裝再次啟動(dòng)凝結泵,結果葫蘆島水泵廠(chǎng)主軸與當油桶之間仍然甩油。根據水輪發(fā)電機類(lèi)似故障認為當油桶與推力頭間隙的偏差,是造成甩油故障的主要原因,停泵后測量當油桶與推力頭徑向間隙,結果如下;單側間隙較大處4.5mm,較小處3.5mm,當油桶與推力頭中心偏差0.5mm。
2、原因分析
當多級泵主軸與推力頭旋轉時(shí),由于油粘度的原因,在推力頭旋轉的同時(shí)推力頭以140mmx3.14x1490/60=1091em/s的轉速與擋油桶之間的油產(chǎn)生相對運動(dòng).由于葫蘆島水泵廠(chǎng)油液分子與固體壁面之間的附著(zhù)力,和分子之間內聚力的作用,導致油液分子間產(chǎn)生相對運動(dòng),因此在油液中產(chǎn)生內摩擦力,帶動(dòng)推力頭與擋油桶之間的油,以一-定的流速與轉軸轉動(dòng)方向一致流動(dòng)起來(lái)。
若改變油流的截面積,即阻力的大小,就實(shí)現了流量和壓力的變化,因為油液通過(guò)流口時(shí)的流量與通流面積大小成正比Q=VA=const通流截面積越小過(guò)流通道越長(cháng),油液流過(guò)時(shí)的阻力越大,則流量越小,反之通流截面積越大,過(guò)流通道越短,油液流過(guò)時(shí)的阻力就越小,因而通過(guò)的流量越大。當潤滑油在擋油桶與推力頭之間流動(dòng)時(shí),因A區通流截面積變小,油液流過(guò)時(shí)的阻力變大,流量變小,同時(shí)由于液體受到外界各種載荷的阻礙,使A區潤滑油受到擠壓,壓力升高油位也同時(shí)升高。同時(shí)B區通流截面積變大,油液流過(guò)時(shí)的阻力變小,流量變大,壓力變小油位也同時(shí)降低,在油箱內產(chǎn)生壓差,導致軸承箱的油又流入B區進(jìn)行補充,在這種狀態(tài)下,A .區的油位不斷升高,較后超過(guò)擋油桶的高度,不斷地流出,使軸承箱油位降低。同時(shí)在主軸與擋油桶處因鼓風(fēng)的因素,在主軸順時(shí)針旋轉時(shí),造成B區上部風(fēng)壓高,A區上部風(fēng)壓低于B區,造成局部相對負壓,加速了漏油速度。如不進(jìn)行加油,將造成軸瓦燒毀事故,后初步?jīng)Q定在推力頭處鉆孔來(lái)平衡壓差。
3、處理過(guò)程
第一次將推力頭6鉆直徑5mm的孔,對稱(chēng)180度布置,試轉后,擋油桶甩油故障被消除,但是油位計的空氣孔不斷有潤滑油噴出。經(jīng)分析認為是油孔直徑過(guò)大造成的。第二次將推力頭6鉆直徑3mm的孔,對稱(chēng)180布置,試轉后,擋油桶甩油故障被消除油溫瓦溫和振動(dòng)未發(fā)生變化,運行狀態(tài)較好。
4、處理建議
提高加工制造精度,增加推力頭內孔光潔度,減少油液分子與固體壁面之間的附著(zhù)力和阻力;提高檢修安裝水平,減少偏差;可建議在生產(chǎn)廠(chǎng)家進(jìn)行加工制造時(shí),預先將孔鉆好。